干這行快二十年了,從福建水頭的小作坊做到現在管理三千多平的加工區,最讓我睡不著覺的不是訂單,而是車間里的粉塵。早些年沒太當回事,工人們戴著普通口罩上工,干完活鼻孔全是灰。后來陸續有老員工體檢出肺部問題,我才真正意識到,這事不能拖。現在回頭看,我們走過的路,踩過的坑,其實都是可以提前規避的。
國家《工作場所有害因素職業接觸限值》GBZ 2.1明確要求,總粉塵濃度在空氣中不得超過8mg/m3(時間加權平均容許濃度)。可我測過幾次,沒改造前,打磨區峰值能到35mg/m3以上,是標準線的四倍還多。這種環境下連續作業,不出問題是僥幸。
我們第一步是做空間分區。把開料、粗切、精磨、異形加工四個環節分開布置,避免交叉污染。尤其是異形線條和拼花這類高粉塵工序,單獨隔出一個區域,加裝負壓排風。這樣做完后,相鄰區域的懸浮顆粒物下降了近40%。分區不只是為了干凈,更是為了精準控塵——不同工序產生的粉塵粒徑不同,統一處理效率低。
接著上硬件。我們淘汰了老式干切機,全部換成帶水冷系統的數控橋切和圓弧機。水不是隨便噴,而是通過壓力泵調節成微米級霧化,直接在刀口處形成“濕式捕集”。數據顯示,這種工藝能把粉塵產生量降低70%以上。水用完了怎么辦?我們建了三級沉淀池,過濾后的水循環使用,一個月下來用水量比過去還省了兩成。
光靠水還不夠,特別是干磨拋光階段,必須配中央除塵系統。我們選的是離心風機+濾筒式除塵器組合,風量按每秒18立方米設計,覆蓋所有打磨臺位。每個工位下方開吸塵口,管道內壁做防靜電涂層,避免粉塵堆積引發隱患。運行半年后檢測,車間整體粉塵濃度穩定在5.2mg/m3左右,已經低于國標。
但設備再好,也得靠人執行。我們定了幾條鐵規:所有打磨作業必須開啟吸塵設備,開機即啟動;更換濾芯記錄上墻,超期未換追責到人;每天早班前做一次管道氣密性檢查。剛開始有人嫌麻煩,后來發現呼吸道不適的情況少了,咳嗽的人少了,反倒主動配合。現在新來的工人第一課就是學除塵流程,比教他怎么調機器還重要。
個人防護也沒放松。普通紗布口罩早就不讓用了,現在標配是KN100級防塵面罩,配合護目鏡和耳塞。每月發兩套,舊的回收統一處理。我們跟本地醫院簽了協議,每年組織一次專項體檢,重點查肺功能和塵肺影像。數據存檔,離職也能查到記錄。這不是應付檢查,是對自己負責。
還有一個容易被忽視的點——廢料清運。以前是堆滿一車再拉走,過程中反復揚塵。現在改成每兩小時清理一次,用封閉推車轉運,地面用濕拖布擦拭。別小看這個動作,第三方檢測顯示,清運環節帶來的二次揚塵占全天總量的23%。改了流程后,這部分直接砍掉大半。
我們也試過干式吸塵臂,靈活是靈活,但濾芯堵得快,維護成本高,最后只保留在移動補焊點使用。相比之下,固定管道系統雖然前期投入大,長期更穩。算過一筆賬,三年內節省的醫療支出、誤工損失和設備損耗,已經超過了整套除塵系統的采購價。
同行來參觀常問:“你們投了多少?”說實話,不算土建,單除塵這塊前后花了將近160萬。但比起員工健康受損帶來的風險,這筆賬怎么算都值。現在我們接外貿單,客戶驗廠時特別看重這一塊,反而成了加分項。
粉塵管理不是一錘子買賣,它是個持續優化的過程。溫度變化會影響水霧附著效果,訂單結構變動會改變產塵節奏,連工人站位習慣都會影響吸塵效率。我們每個月開一次現場會,讓一線師傅提問題,技術員當場回應。有些改進很小,比如在吸塵口加個導流板,但積少成多,效果看得見。
回頭想想,這條路走得不算快,但每一步都踩實了。車間干凈了,人心也穩了。老工人愿意留下來帶新人,新設備敢放手用,生產效率反而提升了。真正的改變,是從看不見的地方開始的。
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